某电厂锅炉再热器弯管爆管原因分析

某电厂锅炉再热器弯管爆管原因分析

内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司内蒙古呼和浩特010206

摘要:本文针对某电厂锅炉再热器弯管爆管原因进行了分析,并给出了相应的解决措施。但由于引起电厂锅炉再热器爆管的因素众多,本文只是进行了简单的探讨,要构建科学性、系统性、合理性的电厂锅炉设备管理体系,还需要进一步的研究,以提出更合理、科学、操作性强的改良措施。电厂锅炉再热器弯管爆管原因分析并不单单需要理论知识,还需要实践管理经验以及研发配备具有良好性能的新设备。在管理过程中,要从电厂实际情况出发,从有效控制再热器爆管事故的发生入手,进一步加强电厂锅炉的安全运行是电厂锅炉管理的最终目标,本文的研究为电厂可持续发展提供借鉴和参考。

关键词:电厂锅炉;再热器;弯管爆管;原因分析

1过热器爆管的原因有2种

1.1长期过热爆管

过热器管子在超温幅度不太大的情况下,由于长期处于超温运行,使得金属材料的机械强度下降,蠕变速度加快,管子发生胀粗直至破裂。

1.2短期过热爆管

由于异物堵塞管道,锅炉燃烧不稳等原因,导致管道传热恶化,局部温度急剧上升,超温幅度较大并且超过金属材料的极限允许温度,而引起管道超温爆裂。

2某电厂锅炉再热器弯管概述

再热器按蒸汽流程可分为低温再热器和高温再热器两级,低温再热器布置在尾部竖井的主烟道内,高温再热器布置在水平烟道内。低温再热器由89片6管圈同绕的管片组成。沿高度分为上、中、下三组及向上穿过转向室的垂直管段四个部分,垂直段及上组管材为12Cr1MoV,中组为15CrMo、下组为20G。低温再热器出口的蒸汽经左右交叉后进入高温再热器,高温再热器由85片7管圈同绕的管片组成,高温再热器最外圈采用1Cr18Ni9Ti钢管,其余管圈采用12Cr2MoWVTiB(钢102)钢管。近些年,某电厂锅炉再热器弯管爆管事故频繁发生,已经严重影响到电厂正常的运行。该电厂锅炉所用机型为WGZ-420/13.7MPa型,锅炉再热器弯管材质为12Cr2MoWVTiB(钢102)(外圈钢管为1Cr18Ni9Ti),利用燃料为烟煤、最大连续蒸发量670t/h。该电厂锅炉机组从2004年11月21号第一次点火正式开始运行,直至2008年5月8日因锅炉再热器弯管爆管事故停止运行,总运行时间超过1600h,经过维修之后,运行不足300h,又一次发生了爆管事故。针对该电厂锅炉再热器弯管爆管事故,本文重点从材质和制粉系统不同两方面原因入手,对锅炉再热器弯管爆的原因进行详细分析。

2再热器弯管爆管原因分析

2.1材质原因

该电厂机组型号为WGZ-420/13.7MPa,最外圈管材质采用1Cr18Ni9Ti钢管,其余管圈采用12Cr2MoWVTiB(钢102)钢管,再热器炉外连接管都采用12Cr1MoV材质,工作压力是3.54MPa,工作温度是540℃。12Cr2MoWVTiB材质是一种低合金贝氏体型耐热钢,在小于600℃时具有良好的综合力学性能、抗氧化性及组织稳定性。超过600℃时,抗氧化性能下降,腐蚀率为0.15mm/年。但也存在对热处理敏感、塑性差、焊后塑性和耐蚀性差等缺点,经过长期使用后,由于受热不均,内壁氧化皮的剥落更进一步增加了管壁的温度差。加上温度骤冷骤然的交替变化,使得材质逐级变脆,因而限制了这类材质的使用年限。此外,管壁在运行中受到蒸汽的热冲击会出现裂纹,也会降低弯管的性能质量。加上长期使用且不加以维护,就会引起再热器弯管爆管事故的发生。

2.2制粉系统原因

制粉系统将原煤磨制成煤粉,并送入锅炉炉膛。该电厂制粉系统选用的是中速磨煤机和给煤机,不用钢球磨煤机,经磨煤机磨制成的煤粉全部直接送入炉膛燃烧,无中间仓储的排粉机。直吹式制粉系统的特点是:磨煤机干燥剂既是输粉介质,也是进入炉膛的一次风,锅炉系统与锅炉之间需要保持燃料的供需平衡。该电厂使用的中速磨煤机可用煤种广、备用容量大,但也具有以下缺点:1)煤粉细度不稳定;2)响应锅炉负荷变化性能差,煤粉受负荷变化影响;3)煤粉浓度低。由此看来,制粉系统的不同也可能是导致锅炉再热器弯管爆管的原因之一。2.3其它原因还有一些其他的原因可能导致弯管爆管,如:1)锅炉运行时应力作用;2)再热器弯管设计不良;3)锅炉送风风速过高等。在锅炉再热器弯管爆管事故发生时,同样应该排查这些方面是否存在故障,此外,在平时设备检修过程中也要多加注意,及时发现故障并采取相应的措施解决。

3预防措施分析

针对某电厂锅炉再热器弯管爆管以上原因的分析,提出了以下可行性措施:

3.1更换弯管材质

鉴于材质问题引起该电厂锅炉再热器弯管爆管事故的发生,建议更换TP304H材质钢管,代替原本的12Cr2MoWVTiB(钢102)(外圈1根为1Cr18Ni9Ti)弯管材质。TP304H钢材质不仅具有12Cr2MoWVTiB的高稳定性和耐热性,且当温度达到650℃时,其仍具有良好的抗氧化性。此外,TP304H材质焊接和弯管工艺也很简单,价格普通。最主要的优点是焊接后经过热处理材质并不敏感,且具有较强的使用年限,不会因为长期的冷热交替变化而降低原本的性能,很适合使用在锅炉再热器弯管中。

3.2加强锅炉本体检

修加强锅炉本体检修,防患于未然,是预防爆管事故发生的另一个有效措施。本体检修包括内容较多,这里主要针对该电厂的实际情况,介绍以下几方面:1)焊接方面。在焊接过程中若未按照设计要求操作,致使接头不良,或者是热处理不当在焊缝处产生开裂等都会影响弯管质量,有可能使得弯管爆管。因此,建议该电厂加强设备建造,再热器弯管焊接时需要注意以下几方面的内容:首先根据需要选用合适规格、质量的焊材,紧接着要检查焊接用机具、环境是否符合要求,要注意将焊件坡口表面清理干净,之后按照设计图纸进行焊接,焊接过程中一定要按照图纸要求对口焊接,最后做好焊缝的焊后清理、外观自检工作,焊接后要包扎或用火焰加热并缓冷。此外,在平时使用过程中,要做好定时抽检工作。2)更换制粉系统。排粉机是制粉系统中气粉混合物流动的动力来源,在无中间仓储的制粉系统中,排粉机还起风机的作用,通过它产生的风压将煤粉送到炉膛。而该电厂制粉系统是中速磨煤机和给煤机,无中间仓储的排粉机,这样会影响制粉效率,会产生过粉磨等现象。因此,建议更换双进双出钢球磨直吹式制粉系统,或者是适当地配备中间仓储的排粉机,一方面提高制粉效率,另一方面减少故障的发生。3)检查锅炉运行应力是否超标。定时抽检锅炉运行应力,调节锅炉受热面,减少锅炉因受热不均匀而产生的膨胀应力对锅炉再热器弯管的损坏,减少锅炉再热器弯管爆裂机率。

4结论

鉴于电厂锅炉设备对工业安全建设的重要意义,本文主要对某电厂锅炉屏式再热器弯管爆管原因进行了简单的探讨,针对该电厂的实际情况,主要从材质和制粉系统两方面分析了爆管原因,最后提出了更换材质、加强锅炉本体检修两方面的预防措施。

参考文献:

[1]曾祥甫.某电厂锅炉再热器弯管爆管原因分析[J].科技风,2012(22):65-65.

[2]吕玉坤,王建,卢权,等.电厂锅炉高温再热器爆管原因分析与对策[J].锅炉技术,2008,39(4):58-61.

[3]继刚,吴贵福.300MW机组锅炉高温再热器爆管原因分析及对策[J].2006火力发电厂锅炉“四管”泄漏预防与控制技术研讨会,2007.

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