降水试验研究在地下工程中的应用

降水试验研究在地下工程中的应用

(中交一航局福州地铁第九标段项目总工)天津市塘沽区300450

摘要:受传统地质勘察方式的影响,地下结构土质情况和水文情况很难得到连续、准确的信息进行分析,对围护结构的设计和施工有较大的影响,此项研究以工程实例阐述降水试验在地下结构中的应用和效果,为在类似地质条件下施工提供相应的经验。

关键词:地下结构;降水试验;施工风险

1工程概述

五里亭站为地下两层岛式车站,车站总长200m,标准段宽19.7m,顶板覆土2.834m,标准段基坑深度约15.7m,主体围护结构采用800mm厚地连墙,墙体嵌固深度约14.1m,基坑底部位于<2-4-5>淤泥质中细砂。

1.1工程地质情况

淤泥质中细砂,地层代号<2-4-5>

呈深灰色,上部松散~稍密,下部稍密~中密,饱和,含中细粒石英颗粒及云母等,含淤泥质及少量有机质,级配不良。

1.2地下水水位

勘察时测得钻孔中初见水位埋深为0.80~2.80m;混合稳定水位埋深为1.20~3.50m,<2-4-5>淤泥质中细砂、<3-3>中粗砂和<3-8>卵石层之间水力联系密切,部分位置为同一含水体。

图1.2-2五里亭站左线地质剖面图

1.3周边环境

本站位于福州市晋安区,车站主体位于福马路上,与庙前街、后浦街相交,呈东西向布设。车站南侧分布的建筑物主要有省粮油进出口公司宿舍(砖7.5F)和渠城新村(砖7.5F);北侧有孝辉旅社(砖.3F)、后浦安置房(砼6F)、金洲小区(砖8F)、肿瘤医院(砼11F)以及福建省粮食储备仓库(砼2F)等,其中孝辉旅社距离基坑10m,条石基础位于1号出入口处,主体施工期间不拆迁;靠近车站东侧端头井有一约6m宽内河。车站西侧端头距离五里亭立交桥匝道六十米,五里亭立交桥车流量较大,且车站基坑开挖影响范围内管线较多,通讯管线、电力管、雨污水管、给水管、煤气管等工程管线密集。

根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012),结合本段工程特点和环境特点,本车站环境风险为1级。

2危险源分析与验证

根据地质勘察报告,五里亭基坑开挖深度范围内存在<2-4-5>层淤泥质中细砂,为中等透水层,厚度较大,且<2-4-5>层淤泥质中细砂下部是<3-3>层中粗砂,为强透水层,无明细的隔水层。基坑开挖时很可能出现基底突涌的风险,结合周边环境、交通导改情况,一旦出现基底突涌,就会造成围护结构失稳、周边地面大幅度沉降、此处交通瘫痪及房屋开裂等险情,直接关系到车站工程的造价、工期以及设计方案的可行性。

2.1专项水文地质试验

2.1.1降水试验方法

按设计要求,本次试验将在有帷幕条件下进行试验,考虑到普通三轴搅拌桩的施工能力,止水帷幕深度按34m考虑(设计要求),止水帷幕尺寸为15×10m(原设计为15×20m,因现场管线原因,实际施工大小为15×10m)。具体平剖面设计及施工如图2.2-1所示。

图2.1-1试验止水帷幕设计施工图(单位:m)

根据本次试验目的、场地水文地质条件以及后期降水井井结构特征,试验场区井平面布置见图2.1-2,本次试验布置如下:

1)抽水井

本次试验共布置6口抽水井、2口回灌井。

<2-4-4>层布置抽水试验井1口(Y5),位于止水帷幕外,井深为24m。

<2-4-5>层布置抽水试验井1口(Y4),位于止水帷幕内,井深为26m。

<3-3>层帷幕内布置抽水试验井2口(Y1,Y2),位于止水帷幕内,井深为34m,考虑到左右线线地质情况的差异,井位按基坑中心线对称布设。另在东端头井处布设抽水井1口(Y6),井深为36m。

<2-4-5>层与<3-3>层布置混合抽水井1口(Y3),位于止水帷幕内,井深为34m。

<2-4-5>层和<3-3>层混合布置回灌井1口(H1),位于止水帷幕外,井深为34m。

<2-4-5>层布置回灌井1口(H2),位于止水帷幕外,井深为25m。

2)水位观测孔组

本次试验涉及含水层复杂,为观察不同含水层间的水位变化和水力联系,设置7组水位观测孔,分别为GA1-GA5、GB1和GA6-1组,每组监测孔分别监测<3-3>层、<2-4-5>层以及浅部淤泥质层,观测井组GA1~GA5孔深分别为(8m、23m和34m),观测井GA6井深34m,GB组观测孔孔深分别为(8m、26m和34m)。

2.1.2降水试验结果及分析

场区二内<3-3>承压含水层的富水性、渗透性较好,其与上部<2-4-5>承压含水层水力联系较弱,与浅部淤泥层水力联系十分微弱。<2-4-5>层、<3-3>层混合井出水量大,且在有帷幕的条件下水位下降速度更快,当混合井抽汲<2-4-5>层和<3-3>层承压水时,<3-3>层承压含水层水位下降速度快于<2-4-5>层承压含水层。

2.1.3回灌试验结果及分析

试验过程中,在不加压的条件下,随着回灌时间增长,回灌量逐渐减小,最后趋于稳定(H1回灌过程)。在加压的条件下,单井回灌量迅速增大,随后迅速减小(H2回灌过程)。单井回灌过程中,回灌量较小,观测井水位均没有明显变化。H1、H2同时回灌时,<2-4-5>层水位有较为明显的抬升,观测井GA3-2、GA4-2上升幅度最大,分别达到0.68m和1.15m,水位抬深效率达到47.55%和56.37%。

图2.2-1基坑抗承压水突涌稳定性验算原理示意图

式(2.2-1)中:

—承压含水层顶面至基底面之间的上覆土压力(kPa)

—初始状态下(未减压降水时)承压水的顶托力(kPa)

—承压含水层顶面至基底面间各分层土层的厚度,其和等于图7.1-1中的h(m)

—承压含水层顶面至基底面间各分层土层的重度(kN/m3)

—高于承压含水层顶面的承压水头高度,即图7.1-1中所示H(m)

—水的重度,工程上一般取10(kN/m3)

—安全系数,根据规范为1.05~1.20。

自然条件下的基坑承压水抗突涌验算

场区承压水水位标高可按3.15m考虑,因地层起伏较大,各轴段选取不同的勘探孔进行基坑抗突涌验算。

具体基坑各部位抗突涌稳定性验算结果详见表2.2-1所示:

3采取措施

根据验算结果显示基坑开挖存在较大突涌风险,面对福州地铁无类似工程经验,经过多方沟通,同时与设计院共同用降水试验数据优化方案的可行性,最终制定基坑加固措施为:嵌固深度为22m,坑底17m以下满堂加固(5米)进行水平封堵,封底加固采用Φ1100mm@850mm三重管旋喷桩。

表2.2-1基坑底抗突涌稳定性验算表<Fs=1.05>

注:若试验过程中水位未达到控制要求,延长抽水时间。

图4.3-3东仓基坑涌水量时程变化曲线(受台风影响中断1天)

4)西仓、中仓、东仓水位恢复历时5天,坑内观测井水位恢复分别为11.54m、13.85m、15.54m,截至到降水试验结束均未有大的变动,说明基坑水位恢复速率较慢,基坑整体封闭性较好。

5)降水期间对周边构筑物、地表沉降、及坑外观测井同步实施监测,监测结果无明显变化,表明基坑整体围护止水性能较好。

综上情况说明根据群井降水试验情,西仓抽水前期基坑涌水量约为746m3/d,抽水运行过程中流量衰减,群井抽水7天稳定后基坑涌水量流量为179.55m3/d。中仓抽水前期基坑涌水量约为764.16m3/d,抽水运行过程中流量衰减,群井抽水4天稳定后基坑涌水量为207.7m3/d。东仓抽水前期基坑涌水量约为255.8m3/d,抽水运行过程中流量衰减,群井抽水7天稳定后基坑涌水量为100.29m3/d。基坑后期涌水量低于设计原指标,止水帷幕性能达到了预期设计要求。

图4.3-5基坑内土体收缩情况

5结束语

根据前期风险的预测及降水实验验证分析,明确了基坑开挖存在的风险内容,采取了有效水平封底措施,排除了五里亭站基坑突涌的风险,保证了基坑的安全,从而降低了深基坑工程施工风险的级别,及对周边环境、管线、构筑物的影响,更有利于下部工序的施工进展,消除了风险发生的可能性,并加快了整体的施工进度。

五里亭水平封底的措施及抽水试验的检测效果,为后续施工提供了相应指导方向。西仓抽水历时7天,由于坑底满堂加固施工对土层扰动较大,同时淤泥质土层渗透性低,水位降低速度缓,坑内含水层补给相对较弱,下步施工时需要持续抽水加强坑外的水位和沉降观测。基坑东仓、中仓内观测井可在4天迅速降至水位埋深17m的设计要求,后期时可逐步开启降水井,避免基坑外坑内水位迅速下降引起的沉降速度过快。

参考文献

[1]陆建生,《福州轨道交通2号线工程五里亭站专项水文地质实验报告》(2015年11月).

[2]陆建生,《福州市轨道交通2号线五里亭站基坑降水验证试验报告》(2016年9月).

[3]林蓬勃,《五里亭站槽壁加固及降水试验止水帷幕施工方案》(2015年9月).

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