耦合系数论文_贺五一,杨智旭,谭雪刚,尚军,尚帅涛

导读:本文包含了耦合系数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:系数,机电,螺栓,方程,光纤,相移,功率因数。

耦合系数论文文献综述

贺五一,杨智旭,谭雪刚,尚军,尚帅涛[1](2019)在《中深孔爆破块度控制的最佳不耦合系数试验研究》一文中研究指出分析了中深孔台阶爆破装药不耦合系数的选取方法。结合上海洋山港区工程爆破及抛填项目进行小台阶模型试验,研究不耦合系数对块度的影响情况。小台阶模型试验几何常数取为10,试验选取单排孔形式进行,分别选取1.0、1.25、1.50、1.75、2.0等5种不耦合系数,共完成10次模型试验。对每次试验爆后岩块粒度大小分布筛分统计,将爆后岩体块度统计数据进行相关线性回归处理,得出均匀指数、特征块度、相关系数、K_(50)等四项爆破块度评价指标随不耦合系数的变化关系。结果表明,用不耦合装药可以大大改善爆破的块度指标,且有最佳不耦合系数。上述工程二期大指头岛爆破现场,其最佳径向不耦合系数为1.5~1.75。(本文来源于《湖南有色金属》期刊2019年04期)

杨柳[2](2019)在《PZT基压电陶瓷组元调控及改性掺杂对机电耦合系数的影响》一文中研究指出压电陶瓷材料发展至今,已广泛应用于现代社会的多个领域,极大地方便了人们的生产和生活。虽然压电陶瓷材料的应用技术已经非常成熟,但人们对于高性能的压电陶瓷材料的渴求却越来越强烈。而开发高压电常数和高机电耦合系数的高性能压电陶瓷材料便是其中非常重要的研究方向之一。本文将采用工业上广泛应用的传统固相烧结法,以PSN-PMS-PNN-PZT多组元PZT基压电陶瓷为基体材料,系统研究了新组元的引入、相比例调整和微量元素掺杂等方法对陶瓷样品相结构、微观形貌、压电性能、介电性能和电滞回线的影响。并制备出了兼具高压电常数、高机电耦合系数、低介电损耗和低机械品质因数等特点的高性能PZT基压电陶瓷材料。为该种压电陶瓷配方在蜂鸣器、报警器、扬声器、贾卡梳等电声和执行元件中的应用推广提供了可能。具体内容如下:(1)首先,在PMS-PNN-PZT的低损耗PZT基压电陶瓷的基础上引入新组元PSN,形成新的PSN-PMS-PNN-PZT压电陶瓷固溶体。通过改变PSN组元的引入量,找到其最佳性能点。结果表明PSN组元在陶瓷体系内的固溶度低于3mol%,当PSN的引入量达到3 mol%及其以上时,陶瓷体系内生成明显的焦绿石相。但适当的引入PSN组元可以显着提升陶瓷样品的机电耦合系数和压电常数,同时介电损耗并没有大幅增加。当PSN含量为1 mol%时,陶瓷具有最佳的综合性能:d_(33)=875 pC/N,k_p=0.66,ε_r=6653,tanδ=1.1%,Q_m=75,T_c=114.6℃,γ=1.9559,P_r=26.66μC/cm~2,E_c=3.42 kV/cm。(2)其次,研究在固定PSN组元和PMS组元含量的前提下,改变PNN/PZT比例对PSN-PMS-PNN-PZT压电陶瓷的影响。研究表明,在一定程度上改变PNN/PZT比例不会产生其它相。当PNN/PZT=0.49/0.49时,陶瓷样品具有最佳的综合性能:d_(33)=881pC/N,k_p=0.66,ε_r=6764,tanδ=1.1%,Q_m=74,T_c=118.9℃,γ=1.9450,P_r=26.46μC/cm~2,E_c=3.40 kV/cm。(3)研究不同PNN/PZT和Zr/Ti比例对陶瓷样品的准同型相界和性能的影响。研究表明,Zr/Ti比例的增加会使得各个组分的陶瓷样品的特征衍射峰不同程度的向低角度偏移。所有样品的压电常数和机电耦合系数都随着Zr/Ti比的增加而先增大后减小。并且当体系内的PNN组元所占比例逐渐增加时,可以通过改变体系内的Zr/Ti比例来降低陶瓷样品偏离准同型相界的程度。当PNN/PZT=0.45/0.53,Zr/Ti=0.33/0.67,陶瓷具有最高的机电耦合系数,此时陶瓷处于准同型相界附近。具体电学性能参数为:d_(33)=866pC/N,k_p=0.68,ε_r=5777,tanδ=1.07%,Q_m=91,T_c=133.6℃,γ=1.9578,P_r=25.44μC/cm~2,E_c=4.17 kV/cm。(4)最后,研究微量元素改性掺杂对PSN-PMS-PNN-PZT多组元压电陶瓷的影响。研究表明,随着Ce~(4+)的掺杂陶瓷样品发生明显相变,并随着掺杂量的增加促进了陶瓷内部由叁方相向四方相的转变,同时可以使晶粒发育的更好。通过Ce~(4+)的掺杂,在掺杂量为0.2 wt.%时陶瓷样品具有最佳的MPB结构,同时使陶瓷样品的机电耦合系数得到了进一步的提高,具体参数如下:d_(33)=879pC/N,k_p=0.70,ε_r=6303,tanδ=0.92%,Q_m=70,T_c=123.9℃,γ=1.9726,P_r=23.64μC/cm~2,E_c=3.85kV/cm。(本文来源于《贵州大学》期刊2019-06-01)

陈忠华,卢韦,时光,赵春雨[3](2019)在《无线电能传输系统的线圈参数及耦合系数研究》一文中研究指出磁耦合谐振无线电能传输影响系统耦合系数的主要因素是线圈参数。对于空间两线圈的互感模型,由诺依曼理论推导出发射、接收线圈间的互感系数表达式;通过建立有限元仿真模型对收发线圈进行电磁场仿真计算,针对线圈结构进行优化设计,进一步分析载流线圈的绕制结构、尺寸参数、空间位置等因素对互感耦合系数的影响。采用层绕式螺旋管结构线圈能提高传输系统耦合效率,增大发射线圈尺寸使其大于接收线圈尺寸有利于提高耦合性能。(本文来源于《高压电器》期刊2019年04期)

曹勇,杨飞,李春晖,王一娉,彭富明[4](2019)在《不同耦合系数下的交错并联电流连续模式Boost功率因数校正变换器的传导电磁干扰》一文中研究指出分析采用耦合电感的交错并联Boost功率因数校正变换器工作于电感电流连续模式时,耦合系数的变化对传导电磁干扰(EMI)的影响。将变换器中两开关管的漏源极电压作为传导干扰噪声源,分析变换器的共模噪声和差模噪声的传输路径,并且推导出噪声传输路径的等效电路。讨论传导噪声源在工频周期里不同谐波频率点的幅值变化,给出噪声源随频率变化的趋势,继而得到变换器在不同耦合系数下共模干扰和差模干扰的频谱图。在确定的耦合电感磁心的情况下,设计滤波器时,为了使功率密度最大化,推导出变换器的临界耦合系数。最后通过实际测试验证了理论分析的正确性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年10期)

夏利[5](2019)在《一类带有时间依赖耦合系数和临界非线性项的热弹性平板方程的拉回吸引子》一文中研究指出本文研究了一类带有时间依赖耦合系数和临界非线性项的半线性热弹性平板方程(?)其中Ω是RN(N≥2)中具有光滑边界的有界区域.本文在允许非线性项.f临界增长的情形下证明了拉回吸引子的存在性.(本文来源于《兰州大学》期刊2019-04-01)

姚高飞,黄俊斌,顾宏灿,刘文[6](2019)在《相移光纤光栅耦合系数控制》一文中研究指出为了通过遮挡法实现不同耦合系数π相移光纤光栅制作,分析了刻制过程中的相移形成原理,提出通过调整遮挡区长度和π相移周期次数控制π相移光纤光栅耦合系数的方法.采用传输矩阵法对刻制相移光纤光栅过程中的透射谱变化进行仿真计算,分析了不同光栅条纹可见度下遮挡区长度对相移光纤光栅透射谱的影响.基于不同遮挡区长度进行了相移光纤光栅制作实验,结果表明:通过调整遮挡区长度和π相移出现次数能够实现对相移光纤光栅耦合系数的有效控制.(本文来源于《光子学报》期刊2019年05期)

丁忠凯,张天经,魏善斌[7](2019)在《不耦合系数对煤层预裂爆破效果影响数值模拟研究》一文中研究指出为研究煤层预裂爆破效果和装药量及控制孔布置之间的关系,以便设计最优爆破方案,提高瓦斯抽采率。利用数值模拟方法分别建立不同装药直径和不同孔间距下的长柱状药包爆破数值计算模型。模拟实验研究结果表明:不耦合装药系数约为1. 2(装药直径63 mm)时,此时爆破形成的裂纹从裂纹条数、裂隙区的密集程度及裂隙发育程度上都优于其他装药形式;当采用直径63 mm药卷、孔间距为3. 5 m时,会生成贯通控制孔发育良好且不会造成塌孔现象的裂隙,这将大大提高煤层通透性,有利于提高煤矿生产效率。(本文来源于《四川建材》期刊2019年02期)

杨佳婷,贺西平,武婷婷,李娜[8](2018)在《螺栓对压电换能器有效机电耦合系数的影响》一文中研究指出基于压电换能器的机电等效电路图,推导了其共振、反共振频率方程,用数值计算的方法得到了螺栓的几何尺寸及材料对换能器有效机电耦合系数的影响。研究结果表明,换能器的总长度保持不变,螺栓长度增加时,有效机电耦合系数随之增大;螺栓加粗时,有效机电耦合系数随之减小。换能器的前后盖板均为45#钢,与钛、铜相比,45#钢作为螺栓材料时,换能器的有效机电耦合系数最低;当钛或铜作为螺栓材料、螺栓直径一定且螺栓长度较短时,换能器的有效机电耦合系数,前者小于后者;而螺栓长度较长时,换能器的有效机电耦合系数,前者大于后者,且随着螺栓长度的增加,有效机电耦合系数不断增大。(本文来源于《黑龙江大学自然科学学报》期刊2018年06期)

杨佳婷,李娜,武婷婷,贺西平[9](2018)在《螺栓位置与换能器有效机电耦合系数的关系》一文中研究指出研究了螺栓在换能器中部或后部(后置)位置时,对有效机电耦合系数的影响。将螺栓等效为T型四端网络,利用换能器的机电等效电路,全面分析了其对应的有效机电耦合系数与螺栓长度之间的变化关系。结果表明,螺栓处于中部时,换能器的机电耦合系数与螺栓长度呈正相关趋势;螺栓位于后端时,换能器的机电耦合系数与螺栓长度先呈正相关变化,随后呈负相关变化;相比于螺栓位于中部,后置螺栓长度的变化对有效机电耦合系数的波动比较大,但有机电耦合效率的系数数值均比中部位置螺栓的值小。这说明螺栓置于中部时机电耦合性能更好。(本文来源于《声学技术》期刊2018年06期)

韩雪靖,王宝,罗瑞[10](2018)在《紫金山地下采场深孔爆破轴向不耦合系数的研究》一文中研究指出为确定采场深孔爆破轴向空气间隔装药不耦合系数,借助Starfield迭加法,对轴向空气间隔装药结构条件下孔壁应力分布情况进行研究。结合应力波传播规律和岩体基本参数,得出轴向空气间隔装药合理不耦合系数取值范围应为1~1.41。根据现场作业实际情况,取不耦合系数为1.3和1.25,在耦合装药条件下分别进行工业试验,并在临近巷道内布置测点监测爆破振动速度峰值;对采集到的振动数据进行整理和分析,得出当质点距离爆源60 m,不耦合系数分别为1.25和1.3时的质点振动速度峰值分别为耦合装药结构的85.68%和68.31%,表明轴向空间间隔的存在能够显着降低爆破引起的振动。结合紫金山地下采场现有生产工艺和钻孔设备,轴向不耦合系数最终确定为1.3。(本文来源于《金属矿山》期刊2018年09期)

耦合系数论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

压电陶瓷材料发展至今,已广泛应用于现代社会的多个领域,极大地方便了人们的生产和生活。虽然压电陶瓷材料的应用技术已经非常成熟,但人们对于高性能的压电陶瓷材料的渴求却越来越强烈。而开发高压电常数和高机电耦合系数的高性能压电陶瓷材料便是其中非常重要的研究方向之一。本文将采用工业上广泛应用的传统固相烧结法,以PSN-PMS-PNN-PZT多组元PZT基压电陶瓷为基体材料,系统研究了新组元的引入、相比例调整和微量元素掺杂等方法对陶瓷样品相结构、微观形貌、压电性能、介电性能和电滞回线的影响。并制备出了兼具高压电常数、高机电耦合系数、低介电损耗和低机械品质因数等特点的高性能PZT基压电陶瓷材料。为该种压电陶瓷配方在蜂鸣器、报警器、扬声器、贾卡梳等电声和执行元件中的应用推广提供了可能。具体内容如下:(1)首先,在PMS-PNN-PZT的低损耗PZT基压电陶瓷的基础上引入新组元PSN,形成新的PSN-PMS-PNN-PZT压电陶瓷固溶体。通过改变PSN组元的引入量,找到其最佳性能点。结果表明PSN组元在陶瓷体系内的固溶度低于3mol%,当PSN的引入量达到3 mol%及其以上时,陶瓷体系内生成明显的焦绿石相。但适当的引入PSN组元可以显着提升陶瓷样品的机电耦合系数和压电常数,同时介电损耗并没有大幅增加。当PSN含量为1 mol%时,陶瓷具有最佳的综合性能:d_(33)=875 pC/N,k_p=0.66,ε_r=6653,tanδ=1.1%,Q_m=75,T_c=114.6℃,γ=1.9559,P_r=26.66μC/cm~2,E_c=3.42 kV/cm。(2)其次,研究在固定PSN组元和PMS组元含量的前提下,改变PNN/PZT比例对PSN-PMS-PNN-PZT压电陶瓷的影响。研究表明,在一定程度上改变PNN/PZT比例不会产生其它相。当PNN/PZT=0.49/0.49时,陶瓷样品具有最佳的综合性能:d_(33)=881pC/N,k_p=0.66,ε_r=6764,tanδ=1.1%,Q_m=74,T_c=118.9℃,γ=1.9450,P_r=26.46μC/cm~2,E_c=3.40 kV/cm。(3)研究不同PNN/PZT和Zr/Ti比例对陶瓷样品的准同型相界和性能的影响。研究表明,Zr/Ti比例的增加会使得各个组分的陶瓷样品的特征衍射峰不同程度的向低角度偏移。所有样品的压电常数和机电耦合系数都随着Zr/Ti比的增加而先增大后减小。并且当体系内的PNN组元所占比例逐渐增加时,可以通过改变体系内的Zr/Ti比例来降低陶瓷样品偏离准同型相界的程度。当PNN/PZT=0.45/0.53,Zr/Ti=0.33/0.67,陶瓷具有最高的机电耦合系数,此时陶瓷处于准同型相界附近。具体电学性能参数为:d_(33)=866pC/N,k_p=0.68,ε_r=5777,tanδ=1.07%,Q_m=91,T_c=133.6℃,γ=1.9578,P_r=25.44μC/cm~2,E_c=4.17 kV/cm。(4)最后,研究微量元素改性掺杂对PSN-PMS-PNN-PZT多组元压电陶瓷的影响。研究表明,随着Ce~(4+)的掺杂陶瓷样品发生明显相变,并随着掺杂量的增加促进了陶瓷内部由叁方相向四方相的转变,同时可以使晶粒发育的更好。通过Ce~(4+)的掺杂,在掺杂量为0.2 wt.%时陶瓷样品具有最佳的MPB结构,同时使陶瓷样品的机电耦合系数得到了进一步的提高,具体参数如下:d_(33)=879pC/N,k_p=0.70,ε_r=6303,tanδ=0.92%,Q_m=70,T_c=123.9℃,γ=1.9726,P_r=23.64μC/cm~2,E_c=3.85kV/cm。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

耦合系数论文参考文献

[1].贺五一,杨智旭,谭雪刚,尚军,尚帅涛.中深孔爆破块度控制的最佳不耦合系数试验研究[J].湖南有色金属.2019

[2].杨柳.PZT基压电陶瓷组元调控及改性掺杂对机电耦合系数的影响[D].贵州大学.2019

[3].陈忠华,卢韦,时光,赵春雨.无线电能传输系统的线圈参数及耦合系数研究[J].高压电器.2019

[4].曹勇,杨飞,李春晖,王一娉,彭富明.不同耦合系数下的交错并联电流连续模式Boost功率因数校正变换器的传导电磁干扰[J].电工技术学报.2019

[5].夏利.一类带有时间依赖耦合系数和临界非线性项的热弹性平板方程的拉回吸引子[D].兰州大学.2019

[6].姚高飞,黄俊斌,顾宏灿,刘文.相移光纤光栅耦合系数控制[J].光子学报.2019

[7].丁忠凯,张天经,魏善斌.不耦合系数对煤层预裂爆破效果影响数值模拟研究[J].四川建材.2019

[8].杨佳婷,贺西平,武婷婷,李娜.螺栓对压电换能器有效机电耦合系数的影响[J].黑龙江大学自然科学学报.2018

[9].杨佳婷,李娜,武婷婷,贺西平.螺栓位置与换能器有效机电耦合系数的关系[J].声学技术.2018

[10].韩雪靖,王宝,罗瑞.紫金山地下采场深孔爆破轴向不耦合系数的研究[J].金属矿山.2018

论文知识图

实验用声光器件示意图退火LTS-KNN陶瓷的不同频率下的介温...干涉法测量晶体电光系数的实验原理图当参数为k=50,m=100下线性耦合驱动系...在耦合强度为k=10的情况下,自由控...(a)二阶SIR混合耦合带通滤波器版图及...

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