绿水河电厂二级站110KV绿锡T线保护动作跳265、266开关事件分析处理报告

绿水河电厂二级站110KV绿锡T线保护动作跳265、266开关事件分析处理报告

(华电云南发电有限公司绿水河发电厂(红河分公司)云南省个旧市蔓耗镇661014)

摘要:本文结合自身实际工作经验对110KV绿锡T线保护动作跳265、266开关实践进行了详细的分析,并就事件中的问题提出了相应的解决措施,以供参考。

关键词:保护动作;开关事件;过程;处理措施

引言

2018年4月23日,绿水河电厂二级站110kV二段停电检修结束,运行值班人员接调度令于17:37合上二级站110kV绿锡T线266断路器,在18:15合上二级站110kV绿锡T线265断路器对#2主变充电后,绿锡T线保护动作出口,跳开265、266断路器。下面对该事件进行分析探讨。

一、概况

1、机组概况

华电云南发电有限公司绿水河发电厂(红河分公司)(以下简称“绿水河电厂”)地处云南省红河岸边的金平、屏边、河口县和蒙自、个旧市“三县两市”交界处,距个旧市蔓耗镇约4公里。电厂于1958年5月开工建设,分为二级开发,总装机容量为8.3万千瓦,设计年均发电量3.6亿千瓦时,为我国自行设计、制造、施工、安装和运营管理的水电站,是中二型国有电力企业,属于华电云南发电有限公司内部核算企业。1972年10月第一台机组正式投产发电,1977年10月一、二级电站8台机组(1×1.25万千瓦+3×1.5万千瓦+4×0.2万千瓦)全部建成投产。2009年12月成立华电云南发电有限公司红河分公司,与绿水河电厂实行“一个机构,两块牌子”。三级电站1号机组(绿水河二级电站1×3万千瓦水轮发电机组改建项目)于2011年8月开工,2013年7月正式投入商业运行。

2、绿锡T线保护介绍

110kV绿锡T线装设型号为PSL—621C保护装置。线路分别设有三段式接地距离、相间距离保护和四段式零序保护。

(1)保护装置硬件性能描述

PSL—621C保护装置设有两个硬件完全相同的保护CPU模件,其中一个保护CPU完成距离保护功能,另一个保护CPU完成零序保护和三相一次重合闸功能,各CPU插件之间相互独立。

(2)线路发生短路故障时,由于短路点不同,短路电流也不同,距离保护按输电线路短路阻抗的大小,有选择地动作断开线路断路器,切除故障短路。

(3)线路发生单相接地时,零序保护按接地电流大小,有时限有选择地断开故障线路。

(4)由于我厂采用六角形环网并由多电源供电,为使故障时有选择地断开故障线路,保证非故障线路连续供电,距离保护和零序保护带有方向性。线路断路器断开后,重合闸动作重合一次,若重合于故障线路,加速距离III段保护动作,再次断开故障线路开关。

3、主变保护介绍

(1)二级站1、2号主变压器采用PST-1200系列数字式变压器保护装置,该保护由差动保护单机PST-1203C、后备保护单机PST-1204C、非电量保护单机PST-1210C三个分散单机组成。

差动保护单机PST-1203C设有:差动保护、过负荷保护、CT断线报警

后备保护单机PST-1204C设有:复合电压过电流保护、零序过流保护、间隙零序保护、低压侧零序过压保护

非电量保护单机PST-1210C:重瓦斯保护、轻瓦斯保护、油温过高保护

(2)主变压器差动保护电流互感器分别取自:

1号主变低压侧电流互感器取自1#、2#主副机机端、1号厂变高压侧、607断路器侧电流互感器;高压侧电流互感器取自261、266断路器侧电流互感器;

2号主变低压侧电流互感器取自3#、4#主副机机端、2号厂变高压侧电流互感器;高压侧电流互感器取自2号主变高压侧电流互感器。

主变差动保护范围包括主变内部线圈、高低压侧引出线、110kV避雷器(1号主变)及6.3kV母线。

二、事件名称:

110KV绿锡T线保护动作跳265、266开关

三、事件发生时间:

2018年4月23日18时15分。

四、事件发生前情况:

运行方式:110KV#2主变、263、264、265、266、6KVII母线、#2厂变检修;110kV261、262、#1主变运行,110kV绿麻线、绿三T线运行,#1厂用变运行,全厂设备运行正常。(详见主接线图)

五、事件经过及检查过程:

1、事件经过:

2018年4月23日,绿水河电厂二级站110kV二段停电检修结束,运行值班人员接调度令于17:37合上二级站110kV绿锡T线266断路器,在18:15合上二级站110kV绿锡T线265断路器对#2主变充电后,绿锡T线保护动作出口,跳开265、266断路器。

保护动作情况如下:

(1)、绿锡T线保护装置事件显示:

2018-4-2318:15:06.381

0000ms距离保护启动CPU1

0000ms零序保护启动CPU2

0030ms距离手合加速永跳CPU1

-0.002-j0.001Ω

0030ms故障类型和测距CPU1

三相故障-0.04Km

(2)、#2主变保护装置事件显示:

差动启动CPU1

2、检查过程:

110kV绿锡T线265、266开关跳闸后,电厂组织专业技术人员进行全面检查,主要检查内容包括:

(1)对一次设备进行全面检查,均无异常;

(2)调取、分析故障录波器动作波形;

(3)调取、分析绿锡T线保护装置事件记录;

2018-4-2317:38:34129

0000msPT三相失压

Ia=0.373安Ua=0.001伏

Ib=0.378安Ub=0.002伏

Ic=0.382安Uc=0.001伏

2018-4-2317:45:08.014

0000msPT三相失压消失

Ia=0.088安Ua=0.001伏

Ib=0.091安Ub=0.002伏

Ic=0.089安Uc=0.001伏

(5)检查绿锡T线保护柜110kV电压互感器3YYH二次空气开关在合位,下端无电压;

3、原因分析:

(1)在18:15合上二级站110kV绿锡T线265断路器对#2主变充电后,线路将有励磁电流通过,二次回路电流值突变,有可能导致距离、零序、差动保护启动;

(2)距离手合加速永跳判据:

a)TWJ动作或TWJ、HWJ皆不动作超过30秒钟后,TWJ返回或有流;

b)手合继电器动作。满足上述任意条件时,置手合加速标志。

根据现场情况,已满足判据

(3)保护装置三相失压采用以下判据:

三相电压绝对值之和小于0.5Un,开关在合位或者某相电流大于0.04In,认为是PT三相失压。满足上述条件时,置PT三相失压标志,持续1.25s发PT断线信号和PT三相失压事件。17:37合上二级站110kV绿锡T线266断路器后,线路电流>0.2安,17点38分绿锡T线保护装置报”PT三相失压”,符合判据。随后,绿麻线负荷切除后,仅带绿水河一级站0.9MW负荷,由于二次电流只有0.091A,小于0.2A即0.04In,同时正序电压为零,不满足PT断线判据,17点45分PT三相失压消失,PT断线报警自动复归。

(3)由于绿锡T线保护柜110kV电压互感器3YYH二次空气开关假合,装置未检测到电压,在合上二级站110kV绿锡T线265断路器对#2主变充电时,#2主变产生励磁涌流使距离保护启动,从而导致保护装置测量阻抗近似为零,判断为近端三相短路,导致跳闸。

4、处理过程:

更换绿锡T线保护柜110kV电压互感器3YYH二次空气开关。

五、防范措施

(1)在类似操作中,运行人员要加强对保护装置采样值的检查,防止类似事件发生;

(2)检修人员要“举一反三”,在设备定检过程中,要加强对二次回路接线的紧固和导通检查,特别是对二次空气开关通、断性检查,防止保护装置误动、拒动。

参考文献:

[1]王吉峰.110kVT型接线保护的应用[J].科技与企业,2013(16):330-330.

[2]周晓锋.110kV电厂并网线路保护整定及事故分析[J].华东科技:学术版,2013(6):231-231.

[3]王甦.110kV电网三T接线方式分析[J].农村电工,2015(6):39-39.

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