直接空冷系统热态冲洗方案介绍

直接空冷系统热态冲洗方案介绍

(青岛华丰伟业电力科技工程有限公司山东青岛266100)

摘要:热态冲洗是直接空冷系统首次投用进汽后必须进行的一项工作。本文以某300MW机组的热态冲洗为例,讲解了应如何根据电厂的实际情况,合理制定热态冲洗方案,使得整个热态冲洗过程好而快,对其它空冷机组的热态冲洗具有一定的借鉴作用。

关键词:直接空冷系统;热态冲洗;空冷岛;

0引言

某350MW机组采用东方汽轮机厂生产的NZK350-24.2/566/566型汽轮机,型式为超临界、单轴、两缸两排汽、一次中间再热、直接空冷凝汽式汽轮机。汽轮机排汽冷却系统采用北京基伊埃能源技术有限公司设计、制造的机械通风空冷凝汽器(ACC)。空冷凝汽器布置在主厂房外,沿排汽方向布置6列空冷管束,每列有5个冷却单元,共30个冷却单元(每个冷却单元设一台空冷风机)。其中,第2和第4个冷却单元为逆流冷却管束,其它为顺流冷却管束。

汽轮机低压缸排汽经排汽装置和蒸汽分配管进入空冷凝汽器,空冷凝汽器通过排热至大气的方式冷凝来自汽轮机的排汽,蒸汽冷凝后的凝结水由疏水管道排至排汽装置下部的凝汽器热井。空冷系统所需要的冷却空气由布置在管束下的轴流风机提供,空冷风机由变频电机经减速机驱动,冷空气流量依靠改变电机的频率来改变。

1直接空冷系统热态冲洗介绍

直接空冷系统(ACC系统)包括排汽管道、蒸汽分配管、换热器管束、凝结水管道、凝结水收集管、抽真空管道和阀门等附件组成。这些装置或设备在安装期间会产生氧化皮、铁锈、残留焊渣和尘垢等。在调试期间,采用热态冲洗的方法将这些杂质清理干净。因此,热态冲洗是直接空冷系统首次投用进汽后必须进行的一项工作。热态冲洗一般在锅炉吹管后进行,利用旁路系统对直接空冷系统进行开放式冲洗。冲洗标准:凝结水中的悬浮物含量≤10mg/l,铁离子含量≤1000ug/l。一般,蒸汽量越大和凝结水的温度越高(相比于环境温度),清洗的效果越好。热态冲洗需要的蒸汽流量要求至少达到75%ACC系统的额定蒸汽流量。

因为是开放式冲洗,且冲洗要求较高,因此,在热态冲洗时需要注意以下几点:

(1)需要储备大量的除盐水,具备连续供水条件。

(2)冲洗流量较大,一般除盐水泵或凝补泵没有这么大的补水量。如何及时给热井补水是热态冲洗方案中的一个关键。

(3)冲洗时,大量的废水如何外排?如何将废水处理合格后外排也应在制定方案时一并考虑。

(4)ACC系统处于真空状态,排水口需设置水封,以免系统漏真空。因此,需要在排水管路上设置临时水箱或设10米高的U型水封。

2本机组热态冲洗方案介绍

2.1确定冲洗流量

热态清洗时需要的蒸汽的流量至少要达到75%ACC额定流量。本机组ACC系统额定蒸汽流量为686t/h,每列冲洗流量至少为85.75t/h。

若要满足热态冲洗流量要求,有两种方案:

第一种方案:分阶段冲洗,每次冲洗3列,另3列加装堵板,冲洗流量>257.25t/h。该方案优点是冲洗流量容易满足,除盐水泵和凝补水泵流量均为200t/h,需加装一台100t/h的临时补水泵。缺点是需要加装堵板,每阶段冲洗完毕后需要停机拆装堵板,耽误工期。按需停机两天,每阶段冲洗10小时来计算,约需除盐水6000m3,用时4天。

第二种方案:不装堵板,分列冲洗,当冲洗某一列时,就启动这一列的风机,其他列风机停运。这种方案的优点是不需要加装堵板,不需要停机,可节省工期。缺点是当冲洗某一列时,这一列的蒸汽流量较大。但其他列也有蒸汽经过,被自然风冷凝,蒸汽流量较小,达不到冲洗的效果。经过计算,采用本方案冲洗某一列的蒸汽流量至少约280t/h。按每列冲洗10小时计算,需用水16800t,用时5天。

从两种方案比较来看,第一种方案明显优于第二种方案。因此,我们采用第一种方案:加装堵板,分阶段冲洗。临时堵板采用10mm的Q235-A的钢板制作而成,以点焊的方式将临时堵板装在管束顶部的配汽管道入口。

2.2除盐水储备问题

采用上述第一种方案,热态冲洗约需除盐水6000m3。本工程设置两个除盐水箱,可用除盐水量3000m3。本机组除盐水系统制水能力仅25m3/h,必须采取临时措施以增加除盐水储备。因此,我们从3个5000m3的的原水箱中选取#3原水箱作为临时除盐水箱。在热态冲洗前,从除盐水箱到原水箱安装临时管,用临时泵(100t/h)将除盐水输往#3原水箱,将原水箱备满。热态冲洗时,将除盐水箱出的临时管改到排汽装置,用临时泵从#3原水箱补水到排汽装置热井。

2.3废水排水问题

冲洗时的废水,温度约60~80℃,按照环保要求,不允许直接排往厂外。且废水中含有大量的铁屑、焊渣,对厂外环境也会产生污染。因此,该废水应排往废水池,经过冷却、沉淀,水质合格后方可排往厂外。

本机组设计有机组排水槽,收集主厂房所有废水,通过排水泵排往废水池。但排水泵流量只有120t/h,无法满足排水要求,只能采取临时措施。

经检查发现,废水池标高较低,低于雨水沟,挖一临时水沟(约2米长),将最近的雨水沟与废水池相连即可。废水先排往雨水沟,再通过临时水沟排往废水池。在废水池冷却、沉淀,化验合格后再用废水排水泵排到厂外。

2.4其他临时措施

本次冲洗时还配备一个废水收集箱、临时排水管、注水管和临时取样管。废水收集箱布置在主厂房与空冷岛之间。注水管的作用是在机组启动前建立真空时,将水箱注满水作水封用。在热态冲洗时,凝结水通过临时管道被排放到废水收集箱,再通过雨水沟排到废水池。热态冲洗的流程为:过热器→高旁→再热器→低旁→排汽装置→空冷换热器→凝结水回水管→废水收集箱→外排雨水沟→废水池。

3热态冲洗过程

(1)汽轮机处于盘车状态,开启低压缸减温水。投入轴封系统,启动真空系统,启动冷凝风机,第一列、第二列和第三列每列保持一台风机运行,风机投同操,真空投自动,真空维持在35kPa。

(2)第四、五、六列已经增加堵板,风机保持停运。

(3)锅炉启动后慢慢升负荷(不超过额定负荷的20%),通过高旁阀开度控制主汽压力约8.0MPa,主汽温400~450℃。

(4)缓慢开启低旁阀,开始向ACC系统供汽,控制主蒸汽流量约120t/h。利用低压缸减温水和低压旁路减温水,控制排汽装置的蒸汽温度在70℃左右,启动第一列另外四台冷凝风机,停运第二列和第三列冷凝风机,先重点冲洗第一列。

(5)冲洗约半小时后,先启动第二列的全部5台冷凝风机,再停运第一列的风机,重点冲洗第二列。

(6)冲洗约半小时后,先启动第三列的全部5台冷凝风机,再停运第二列的风机,重点冲洗第三列。

(7)如此循环冲洗,每排冲洗两遍。

(8)约4小时后,取样化验。此时水质化验结果已经合格。启动第一列、第二列和第三列得所有风机,增大主蒸汽流量至280t/h,三列一起进行冲洗。

(9)真空设定值从15kPa至35kPa不停改变,每次增减5kPa。通过改变真空来改变ACC系统排汽温度,使ACC系统冷热交替,进行冲洗。

(10)对ACC系统第一列、第二列和第三列进行连续冲洗,每半小时取样一次。

(11)此时,三列一起冲洗,化验结果显示已经冲洗合格,仅用

水约800t。为提升机组汽水品质,继续进行热态冲洗。共冲洗约12小时后手动停炉,第一阶段冲洗结束。最终,第一、二、三列的冲洗结果为Fe+63ug/l(要求﹤1000ug/l),悬浮物含量0.31mg/l(要求﹤10mg/l),用水约2500t。

(12)立即破坏真空,并启动所有冷凝风机,加快ACC系统蒸汽分配管的冷却。

(13)两天后,第一、二、三列蒸汽分配管加装临时堵板完毕,同时第四、五、六列的堵板已经拆除,开始进行第二阶段的冲洗。

(14)同样的冲洗流程,对第四、五、六列进行了冲洗,共冲洗约10小时。最终,第四、五、六列的冲洗结果为Fe+44ug/l(要求﹤1000ug/l),悬浮物含量0.33mg/l(要求﹤10mg/l),用水约2000t。

(15)至此,热态冲洗全部结束,共用水约4500t,共用时4天。

4总结及建议

本机组的ACC系统的热态冲洗效果好,用时短,耗水耗油少,为后续整套启动所必需的汽水品质尽快合格创造了条件。

总结本次热态冲洗好而快的主要原因有两个:

(1)在安装过程中,严格控制系统清洁度,做好成品保护。并在系统封闭前,对系统内的焊渣、杂物进行了彻底的清理;

(2)因地制宜,制定科学、合理的热态冲洗方案,尽可能大流量、高温度地进行冲洗;

(3)冲洗过程中尽可能制造冷热交替,提升冲洗效果。

通过本次热态冲洗,有几点建议:

(1)在安装阶段,就要严格控制好系统的清洁度,做好成品保护,尤其是空冷管束。

(2)是否需要加装堵板,要根据各自机组的特点、系统的清洁度、工期安排、补水量等,综合考量之后作出最佳选择。

(3)在进行ACC热态冲洗时,通过高、低旁来调整蒸汽参数,可同时进行汽轮机冲转。

参考文献:

[1]张晓鲁.火电机组直接空冷系统优化设计方法研究[J].中国电机工程学报,2011,31

[2]温高.发电厂空冷技术[M].北京:中国电力出版社,2008.

作者简介:李东玲(1984—),男,湖北宜昌人,工程师,从事汽轮发电机组调试工作,现供职于青岛华丰伟业电力科技工程有限公司。

张硕(1981—),男,山东潍坊人,工程师,从事汽轮发电机组安装工作,现供职于山东电力建设第三工程有限公司。

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