盖板中组成的埋弧自动焊

盖板中组成的埋弧自动焊

中车齐齐哈尔公司冲压车间黑龙江齐齐哈尔161002

摘要:使用埋弧焊对Q450钢进行焊接,通过反复调试,针对影响焊接质量的各种因素,采取合理的方法予以解决,获得了合格的产品。

关键词:埋弧焊;盖板中组成;工艺参数

前言

盖板中组成(枕梁处)是货车承重的重要部件,主要由盖板中和四个加强板组焊而成(如图1),如果在列车运行过程中发生断裂,将会导致翻车,所以对它的焊接质量要求十分严格,要求其必须焊透,并不得有气孔、夹渣等减小焊缝强度的缺陷存在,所有接头处需打磨圆滑过渡,以消除裂纹源。

图1盖板中组成简图

此工件的厚度为12mm,材质为Q450NQR1高强钢,原焊接方案为手工电弧焊,来料正面加工坡口,焊完后,将工件翻个,用气刨清根后,再进行背面焊接,最后把背面焊缝磨平,以免影响组装。

此种焊接方式虽然保证了产品质量,但来料加工坡口,增加了产品成本和加工工序,操作者手工作业劳动强度大、需进行多道焊,工作效率极其低下,并且需配备烘干箱、保温桶等辅助设备,为提高效率,减轻操作者劳动强度,需对其进行改进。

在通常情况下,手工电弧焊、气体保护焊和埋弧焊中,埋弧焊的熔深是最大的,生产效率高。这是因为:一方面焊丝导电长度缩短,电流和电流密度提高,因此电弧的溶深和焊丝溶敷效率都大大提高。(一般不开坡口单面一次溶深可达20mm)另一方面由于焊剂和溶渣的隔热作用,电弧上基本没有热的辐射散失,飞溅也少,虽然用于熔化焊剂的热量损耗有所增大,但总的热效率仍然大大增加。因此,为了提高效率和保证质量,我们决定选用埋弧焊进行焊接。

1焊接工艺

1.1焊接设备

焊接设备选取的是唐山开源公司生产的ZD5-1000埋弧焊电源,直流反接。

1.2焊接工装

焊接工装如图2,主要由架体组成、升降压紧机构、导向装置、小车轨道及冷却系统几部分构成。当工件按要求靠紧定位档之后,开动风阀,升降压紧机构下沉压在工件表面上,埋弧焊小车开动电源,沿小车轨道进行焊接,完成焊接后,关闭电源。背面使用的为导热性良好的紫铜垫,在紫铜垫中钻有直径为20mm的通孔,中间流有循环冷却水,使背面焊缝不与工装粘连,以保证保背面焊缝的成型。

图2焊接工装示意图

1.3工件准备

单件可通过剪机剪切或数控切割下料完成,但料的平面度必须保证在0.5mm以内,如果平面度超差,将会减薄实际焊接的厚度,产生焊穿或焊缝成型不良的现象,造成返修,因此,在组焊时,还通过升降压紧机构对料进行校正,以保证工件平面度。

1.4焊接参数

焊接参数主要包括焊接电流、电压,焊接速度,焊丝直径,焊接材料等。

(1)焊丝直径。焊丝直径的选择非常关键,直径太细,焊接电弧不稳,飞溅太大,另外,工作效率也低:直径太粗,易产生未焊透现象。经过反复试验,选用直径3.2mm焊丝比较合适.

(2)焊接电流。焊接电流要选择合适,若焊接电流过大易造成电流对金属熔池的压力增大,电弧输入焊缝的热能加大,使熔池的温度升高。会造成焊缝余高增加,并使背部焊缝过高或焊穿缺陷。经多次焊接测试,焊接电流定为550-670A。

(3)焊接电压。焊接电压应依据焊接电流进行调整。焊接电压过大会造成焊接电弧输入的热量增加,焊缝宽度增加,熔深和余高明显减小,易出现未焊透;焊接电压过小,焊接电弧短,形成较窄较高焊接接头,电弧燃烧不稳定。最后选择的焊接电压为28-34V。

(4)焊接速度。焊接速度对焊缝内部与外观质量都有重要影响,当焊接电流、焊接电压一定时:焊接速度过快,熔化金属不足、熔宽减小,焊缝成凸起状,焊趾处易形成咬边、熔合不良及应力集中等缺陷,同时焊缝的冷却速度也会相应的加快,熔敷金属内的气体来不及溢出,焊缝已成形完毕,易在焊缝内部形成气孔;焊接速度过慢,熔池金属体积显著变大,焊道变宽,焊趾处满溢,焊接线能量也会随之增大,焊缝金属因过热造成晶粒组织粗大与合金元素烧损,引起焊缝力学性能下降。经过反复调试,确定14-17m/h为最佳焊接速度。

(5)焊接材料。和母材Q450NQR1配套焊丝的牌号为:TH550—NQ—Ⅲ;焊药牌号为:SJ101。

2存在问题及解决措施

2.1气孔问题

气孔缺陷是由母材及焊材中的水份、表面的铁锈、油污等的影响及焊剂烘干不彻底等原因引起的,所以,SJ101焊剂使用前必须经烘干箱中300-350℃烘干2小时;焊丝必须要经过盘丝除锈机盘入焊丝盘内,盘丝过程中将焊丝表面有锈迹的地方除锈;不得手工盘丝,避免焊丝受到二次污染;特别是工件摞钻时用水冷却钻头,易产生积水,须用风吹干或用布抹净。采取上述措施后,避免了气孔的产生。

2.2弧坑问题

由于焊接电流较大,焊接溶池也较大,所以在焊缝尾部出现较大弧坑,为此,采用回焊收弧的方式给予解决,即当焊接电弧焊接超过补强板端部2-4mm时,采用回焊法将焊接电弧向后移动10-20mm,收弧时间为1-2秒。

2.3背面焊缝凸出

生产一段时间后,出现了背面焊缝凸出的现象,经查,是由于冷却铜垫凹陷,导致垫板与工件未靠严,出现间隙造成背面焊缝过多,造成背面焊缝凸起,影响产品质量。对此,我们重新对铜垫进行了加工刨平,解决了此项问题。

3结论

针对以上问题相应采取了措施,施焊完毕后,对焊缝进行了肉眼检查,焊缝外观成形良好,并用电弧气刨对焊接部位进行了破坏性检测,未发现任何焊接缺陷。

参考文献:

[1]唐钊.埋弧自动焊技术在电力建设钢结构加工中的应用[J].中国高新技术企业,2011(12).

[2]刘玉芬,王玉玲,魏春叶.埋弧自动焊在锅炉、压力容器筒体(Q235B,δ=6mm)焊接中的应用[J].现代制造技术与装备,2009(02).

[3]马磊锋,王玉安,蒋应田.初学者在埋弧自动焊操作实验中遇到的问题及解决办法[J].电焊机,2013(01).

[4]张晓明.横向埋弧自动焊摆动跟踪系统研究控制理论与控制工程[D].沈阳大学,2012(学位年度).

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